1、現(xiàn)象:
(1)螺旋計(jì)量秤分格輪卡停,主要原因是料粉內(nèi)有鋼球或鋼段破碎后的Ф3~5 mm碎鐵塊,在物料通過秤體的過程中,個(gè)別碎鐵塊卡在剛性分格輪縫隙中,頻繁造成卡分格輪現(xiàn)象。
?。?)下料不穩(wěn),為了避免分格輪卡鐵塊,磨損的分格輪也沒有及時(shí)還原,造成分格輪葉片與殼體之間的縫隙沖料冒料,造成下料不穩(wěn)。
?。?)計(jì)量不準(zhǔn),生產(chǎn)運(yùn)行過程中,斷料、沖料、冒料經(jīng)常發(fā)生,下料不穩(wěn)會(huì)造成計(jì)量秤漂移,皮重失效,計(jì)量不準(zhǔn),所以,每班都要對(duì)該螺旋計(jì)量秤進(jìn)行校驗(yàn)。
2、原因分析:
?。?)料粉內(nèi)有鋼球或鋼段破碎后的Ф3~5 mm碎鐵塊,磨機(jī)是球磨機(jī)開路系統(tǒng),磨機(jī)的篩板破損或篩孔磨損變大,是造成料粉中有碎鐵塊的主要原因。
?。?)為了避免分格輪被鐵塊卡停,崗位工又在分格輪磨損的基礎(chǔ)上割除了5 mm寬葉片,分格輪卡停現(xiàn)象確實(shí)少了,但是,物料沖料冒料的現(xiàn)象又多了。
(3)轉(zhuǎn)爐渣粉在料倉(cāng)內(nèi)有板結(jié)現(xiàn)象,停磨后再次開磨時(shí),轉(zhuǎn)爐渣粉下不來,開壓縮空氣反吹后,易沖料冒料,具體原因:一是分格輪葉片與殼體間隙過大,不具備鎖風(fēng)、鎖料的性能;二是物料下料的路徑通暢,物料冒過穩(wěn)流螺旋的葉片向前水平流動(dòng)。
3、改進(jìn)措施:
?。?)與轉(zhuǎn)爐渣粉供應(yīng)廠家溝通,在粉磨過程中采取措施,定時(shí)檢查磨機(jī)篩板,及時(shí)修補(bǔ)或替換,避免篩板破損或篩孔磨損變大,磨機(jī)定時(shí)翻倉(cāng),撿出破碎的鋼球、鋼段,減少了料粉中的碎鐵塊。
?。?)替換磨機(jī)篩板,原來使用斜面梯形篩板孔,出口處Ф3 mm,入口處Ф5 mm,使用一段時(shí)間后測(cè)量,篩板孔出口會(huì)變成Ф5 mm,為此,把原來的斜面梯形篩板孔改為直面Ф3 mm長(zhǎng)形孔,使用一段時(shí)間后測(cè)量,篩板孔保持在Ф3 mm,減少了料粉中>Ф3 mm的碎鐵塊。
?。?)過濾碎鐵塊。在料粉入庫的管道前自制安裝擴(kuò)容過濾設(shè)備,內(nèi)設(shè)篩孔為Ф3 mm的濾網(wǎng),在擴(kuò)容過濾設(shè)備正下方設(shè)置一個(gè)帶螺母蓋的放料孔,人工定時(shí)打開螺母蓋外放碎鐵塊或其他雜物,也可以減少碎鐵塊的入庫,實(shí)踐證明螺旋計(jì)量秤過濾設(shè)備不影響料粉入庫的時(shí)間,說明料粉通過濾網(wǎng)順暢。
?。?)在分格輪剛性葉片上增設(shè)輸送膠帶皮,在葉片上間距80 mm焊上Ф10 mm×30 mm螺栓,用5 mm厚度扁鐵做壓板,將輸送膠帶皮固定在剛性葉片上,調(diào)整葉片與殼體間隙越小越好,不影響運(yùn)轉(zhuǎn),這樣,分格輪既能起到鎖風(fēng)、鎖料的作用,遇到粉料中的小鐵塊也能通過,避免了卡?,F(xiàn)象。


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